双法兰液位变送器波动大原因及处理

双法兰液位计的常见故障。

失效情况:双法兰液位变送器未显示。

失效原因:信号线断开或电源故障。

处置方式:恢复线路或处理电源故障。

失效现象:双法兰液位发射机显示最大值。

失效原因:①低压侧、膜片、毛细管或封液漏失;②低压侧(高压侧)放空引压阀未开启;③低压侧(高压侧)放空引压堵头。

处置:①更换仪表;②开启引压阀门;③清除杂物;

失效现象:双法兰液位变送器显示有偏差。

失效原因:①低压侧(高压侧)放空堵头漏水或引压阀门未开启;②仪表校验失败。

处置方式:①紧固放空堵头,打开引压阀门;②重新调整仪表。

失效现象:双法兰液位传感器显示未发生变化。

失效原因:①高低压侧的膜片或毛细管同时损坏;②线路板损坏。

处置:①更换仪表;②更换电路板。

双法兰液位计故障实例分析。

液面反应缓慢,精度降低;

一台液面控制系统,采用双法兰变送器测量容器的液位,将变送器安装在两个引压法兰之间。仪器投入使用后不久,发现其反应缓慢,指示不准,更换了一台新的仪器,仍出现类似现象。

失效分析:双法兰变送器工作压力,一般要求大于大气压,如需大于大气压(负压),工作温度不宜过高。本发射机的技术要求:上限静压2.5MPa,下限2.7kpa,工作温度-40~120℃。仪器的接液温度与工艺压力有关,当温度为120℃时,仪器的最低工作压力不是2.7kpa,而是高于大气压;如果要在低于2.7kpa的温度下工作,仪器只能在60℃以下。该变送器安装在两法兰中间,如果操作不当,会造成其出现真空状态,出现不符合仪表计数条件的情况。当发射机处于负压工作时,法兰膜盒内的膜片由于受到真空向外鼓起,密封系统内的压力减小,填充液的粘度也随之降低,并开始蒸发。随着充填液中气体的出现,压力的传递便会减慢,从而使仪表的响应变慢,动力性能变差。

错误处理:将仪表安装在两个凸缘下。

b某设备的双法兰液面计指示动作迟缓。

检验分析:经检验表体和信号线路正常,在拆卸下法兰时,发现法兰口有沙装材料流出,沙装材料在下法兰中存留,液面变化不能迅速直接作用于法兰面,导致仪表指示变化缓慢。

失效处理:清除内脏,法兰清洗后再进行回装,仪表恢复正常。

液面示值的波动规律。

当夏季气温较高时,液位会出现波动,夜间则会恢复正常。

检验、分析问题:由于该双法兰安装在室外某设备南面,阳光可直接照射到法兰毛细管,无保温系统,导致毛细管温度急剧升高。另外,由于仪表出厂时质量不过关,在向膜盒内充装硅油之前未将内部空气清理干净(或充装硅油膨胀系数过大),导致空气受热膨胀,膜盒内压力升高,导致仪表指示失效。

解决方法:暂时将法兰和毛细管等日光直射部件加保温层,防止日光直射。在大修前,可在具备检修条件的情况下更换合格的双法兰。

B某容器用差压变送器测量液位,运行中有连续波动指示。

失效检测、分析:首先是工艺本身原因,即测量介质波动引起的液位变化。证实了,不是这个理由。其次,三阀组内平衡阀漏水。开启高压阀,关闭平衡阀和低压阀,开启低压侧排污阀未能排出液体,则出现排出。第三,发射器减振调整不当。观测结果仍在波动。经过调整仍有波动。取下变送器再检查一遍,看膜片是否破损,经检查一切正常。重装变送器后,发现冲洗水阀有震动的感觉,经查,冲洗水压力不稳定,温度偏高,这样会使导压管中存在大量的水汽柱,导致导压管引压不稳定,导致输出量也波动。

处理:对冲洗水系统进行故障改造,处理后发射机显示正常。

液面示值不正确;

a某合成氨气化炉液位测量中,双法兰仪表指示与现场翻板仪表指示不一致;

检验、分析故障:经分析,可能有翻板仪表在现场指示故障、双法兰仪表取压处堵故障、双法兰仪表膜盒损坏三种原因,经机械检查排除翻板有故障的可能性,并对仪表取压处进行反冲洗,使仪表取压处无堵塞,再将仪表双法兰拆开检查膜盒,发现膜盒已损坏漏油。

失效处理:更换仪表,问题解决。

②合成气一级脱碳塔采用双法兰液位变送器测量液位,过程中反映出指示偏高,实际液位降至近零,指示变化不大。

事故检验、分析:现场对变送器的检验没有问题,分析可能是介质结晶导致膜盒指示偏高,因为碱液容易结晶,加上气体中含有少量的炭黑,混合后粘合在一起,很硬,压在膜盒上,即使液位下降,膜盒仍受到恒定力作用,所以实际液位降为零,指示没有改变。打开双法兰,果然膜盒上有黑晶体。

失效处理:清洗膜盒上的黑色结晶物后,安装、开表工作正常。

③当塔底液面已经很高时,双法兰在塔身进行液面测量,但双法兰液位变送器未作指示。

检视、分析:经检视,仪表维修人员怀疑双法兰液位变送器示值不正确,采用打开平衡阀可平衡差压正负压室的方法,送到双法兰液位变送器中,但液位变送器示值仍为原示值,不回零。如此维护人员误以为仪器零位不准,硬把液位示值调到零位,使仪器没有指示,只在液位高于原始示值时才有示值。

失效处理:此故障是由仪表维修人员误操作造成的,当双法兰液位变送器零点调整时,需要关闭上、下两个阀门,打开中间平衡阀后,又将两片双法兰中的介质排出,此时方认为上、下法兰片受压相等,此时可对变送器进行上、下两片的调零。

④乙醇胺装置测量二乙醇胺中间罐液位时,液位计显示不准确,过程显示显示高度。

失效检测、分析:通过正负向排放,发现是由负向测量管内隔离液丢失引起的。

失效处理:通过向测量管中注入二乙醇胺,使仪表显示正常。

注:乙醇胺装置中负向测量管内灌入的液位用差压法测量,隔离液一般为自己测量的介质。操作差压式液位仪时,应注意不能轻易打开平衡阀,以免负压式液位仪中的隔离液丢失,造成仪表不能正常工作。

在锅炉汽包液位控制系统中,采用差压变送器测量汽包液位,同时在汽包的另一端安装玻璃片液位计。在驾驶中,差压变送器的输出比玻璃板液位计的指示值高出许多。

检测、分析故障:当用差压变送器测量封闭容器的液位时,先在导压管中注入凝结液,然后用l00%的负移移量将大于正移量的液柱移走,使差压变送器的正负差压△P=h×ρ,h为液面高度,ρ为水的相对密度。压差变送器的测量范围是H×ρ,H是汽包上、下压力阀之间的距离。

调节锅炉汽包水位差压变送器时,水的密度等于锅炉正常运行时沸腾状态的数值。

当锅炉刚启动时,锅炉内温度、压力均未达到设计值,此时水的相对密度比正常生产时要大,虽然H不变,但△P=h×ρ增大,输出增大。玻璃板液位计只与H有关,因此它能正常显示,因此差压变送器的指示值比玻璃板液位计的示值大。

这是暂时性的现象,当锅炉达到正常工作状态时,两个表格显示的情况是一致的。无需处理但需向工艺操作员说明。

四是液面测量的改进。

空分空气冷塔底部液面测量中存在一些不利于维护的问题,在正负一次取压阀后没有放空阀和平衡管及平衡阀,在生产中,当开关取压阀时,仪表会有较大的过载,超过双法兰液位变送器技术措施规定的使用条件,不利于仪表的正常工作。当前状态下的仪表不能保持相同的静压或零点压差,不利于对仪表运行故障进行判断和判断。

本实用新型采用上、下取压阀阀后短管处(高点、低点)分别增加一个阀位和一个连通管(带阀门),便于检查仪表故障的处理。

五是联锁失效。

某次石油化工装置T-210塔液位控制联锁仪表LSL-202出现了报警联锁信号,导致PDV-222和F平加4阀自动关闭,导致装置停车。

检验、分析故障:通过仪表人员对测量回路各环节的逐个检查,发现故障点在现场。


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